超聲波螺旋焊接鋼管焊縫自動(dòng)化探傷檢測(cè)系統(tǒng)
本文將首先介紹一種用于螺旋焊接鋼管焊縫檢測(cè)的自動(dòng)化超聲波探傷系統(tǒng)整體組成,然后介紹作為檢測(cè)設(shè)備核心的焊縫跟蹤機(jī)構(gòu)的機(jī)械和電氣結(jié)構(gòu),并介紹了系統(tǒng)自動(dòng)探傷的工作過程。
2 探傷系統(tǒng)組成
焊縫探傷比較有效的手段是采用脈沖反射式超聲波檢測(cè)技術(shù)。由于主要是判斷是否存在缺陷,這里我們采用A型顯示(A掃描)的超聲波探傷儀。它利用超聲波的反射特性,在熒光屏上以縱坐標(biāo)代表反射回波的幅度,以橫坐標(biāo)代表反射回波的傳播時(shí)間,根據(jù)缺陷反射波的幅度和時(shí)間來確定缺陷的大小和存在的位置,如圖1所示。圖中,T為工件表面反射波,F為缺陷波,B為底面反射波。
圖1 A掃描顯示缺陷
采用超聲波探傷儀的自動(dòng)化探傷系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)如圖2所示,整個(gè)系統(tǒng)由超聲波探傷儀、運(yùn)輸小車和焊縫跟蹤機(jī)構(gòu)組成。超聲波探傷儀用于焊縫探傷,這里采用沿圓周對(duì)稱分布的6個(gè)斜探頭以檢測(cè)焊縫中存在的氣孔、裂紋、夾渣、未焊透和未熔合等缺陷;運(yùn)輸小車用于移動(dòng)鋼管,檢測(cè)時(shí),將鋼管放在運(yùn)輸小車上送到焊縫跟蹤系統(tǒng)下方,小車一邊前進(jìn),一邊旋轉(zhuǎn)鋼管,兩種運(yùn)動(dòng)合成為鋼管的螺旋運(yùn)動(dòng),理想情況下,鋼管的進(jìn)給和旋轉(zhuǎn)嚴(yán)格同步,在鋼管焊縫螺旋角不變的條件下,焊縫嚴(yán)格位于探傷系統(tǒng)的檢測(cè)范圍內(nèi)。焊縫跟蹤系統(tǒng)是超聲探傷儀的載體,用于跟蹤鋼管焊縫的中心。為保證檢測(cè)的精度和可靠性,超聲探頭系統(tǒng)需要安裝在焊縫跟蹤系統(tǒng)上進(jìn)行工作。其原因是:(1)探傷儀的探頭系統(tǒng)對(duì)位置精度要求較高。由于超聲探頭系統(tǒng)本身的原理和結(jié)構(gòu)的限制,要求探頭系統(tǒng)具有很高的定位精度。(2)焊縫條件限制。理想情況下,鋼管的焊縫為一參數(shù)固定的螺旋線,但在鋼管焊接過程中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)偏差,造成鋼管焊縫幾何參數(shù)發(fā)生變化,因而要求檢測(cè)設(shè)備能夠補(bǔ)償這一種變化。(3)由于運(yùn)輸小車的運(yùn)動(dòng)不,難以保證進(jìn)給和旋轉(zhuǎn)兩種運(yùn)動(dòng)的嚴(yán)格同步,從而導(dǎo)致焊縫相對(duì)探頭系統(tǒng)發(fā)生偏移,因此,要求檢測(cè)設(shè)備跟蹤焊縫的偏移。
圖2 螺旋鋼管焊縫自動(dòng)超聲探傷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
在圖2的系統(tǒng)中,采用兩臺(tái)交流變頻調(diào)速電機(jī)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸小車的進(jìn)給和鋼管的旋轉(zhuǎn),由于鋼管的質(zhì)量大,鋼管的進(jìn)給和旋轉(zhuǎn)無法嚴(yán)格同步,在檢測(cè)初始階段尤為顯著,因而焊縫跟蹤系統(tǒng)是焊縫自動(dòng)探傷設(shè)備的關(guān)鍵部分。下面著重介紹這一部分。
3焊縫跟蹤系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)
由前述可見,自動(dòng)化超聲波探傷對(duì)焊縫跟蹤系統(tǒng)的要求很高,我們所設(shè)計(jì)的焊縫跟蹤系統(tǒng)滿足下述指標(biāo)要求:
1)適用鋼管范圍:螺旋埋弧焊管外徑Φ337-Φ1200mm;帶鋼寬度550-1500mm;焊縫螺旋角10°-75°;焊縫余高≥2mm;焊縫寬度8-30mm.
2)焊縫切線運(yùn)動(dòng)速度:≤8m/min;
3)焊縫位置跟蹤精度:±1mm;
4)水平跟蹤范圍:±300mm;
5)垂直跟蹤范圍:±150mm。
根據(jù)指標(biāo)要求,在設(shè)計(jì)焊縫跟蹤系統(tǒng)時(shí),在機(jī)械上采用兩個(gè)平移自由度:一個(gè)為垂直方向,帶動(dòng)超聲波探頭架上下移動(dòng);另一個(gè)為水平方向,帶動(dòng)探頭架在水平面內(nèi)沿鋼管母線方向移動(dòng),以實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼管焊縫偏移的跟蹤。焊縫跟蹤系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖3所示。探頭架安裝在垂直螺母上。兩個(gè)自由度均采用絲杠副實(shí)現(xiàn)平移運(yùn)動(dòng),各采用一臺(tái)交流伺服電機(jī)通過減速器驅(qū)動(dòng)。電機(jī)軸到絲杠軸的減速比為9,絲杠的螺距為6mm,電機(jī)轉(zhuǎn)速≤300r/min,由上述參數(shù)得到水平垂直機(jī)構(gòu)的跟蹤線速度≤2m/min,根據(jù)實(shí)際條件下測(cè)得的焊縫偏移統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),此系統(tǒng)能夠滿足跟蹤速度的要求。根據(jù)傳動(dòng)方式和系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)參數(shù),將所有轉(zhuǎn)動(dòng)慣量折算到電機(jī)軸上,依照公式:
W額≥(3-4)W軸
圖3 焊縫跟蹤系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)
取兩個(gè)交流伺服電機(jī)的額定功率為200W。上式W額為電機(jī)的額定轉(zhuǎn)矩,W軸為電機(jī)軸上的轉(zhuǎn)矩。
4焊縫跟蹤系統(tǒng)電氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
焊縫跟蹤系統(tǒng)電氣部分組成如圖4所示,它主要由以下幾部分構(gòu)成。
圖4 焊縫跟蹤系統(tǒng)電氣結(jié)構(gòu)
(1)工業(yè)控制計(jì)算機(jī)。系統(tǒng)不僅要實(shí)現(xiàn)各種控制功能,還要具有良好的操作界面。這里采用一臺(tái)Pentium586工業(yè)控制計(jì)算機(jī)作為系統(tǒng)主機(jī),編制了基于Windows95的圖形模式操作軟件,可在顯示器上實(shí)時(shí)顯示焊縫外觀的三維信息,并且具有設(shè)備的各種狀態(tài)顯示和報(bào)警提示,易于掌握和使用。
(2)數(shù)字量輸入卡用于掃描操作面板上各種操作按鈕的狀態(tài)、伺服驅(qū)動(dòng)器的狀態(tài)以及各個(gè)軸方向的零位和極限開關(guān),通過ISA總線傳遞給工控機(jī),以確定應(yīng)該采取的操作。數(shù)字量輸出卡用于控制伺服系統(tǒng)的上電、操作模式以及指示燈的狀態(tài)。
(3)焊縫位置傳感器。目前的探傷跟蹤系統(tǒng)中多采用電磁式差動(dòng)傳感器和攝像頭作為焊縫位置檢測(cè)單元。在實(shí)際應(yīng)用中,由于焊接時(shí)多采用直流焊機(jī),焊接后一般還要實(shí)行倒渣操作,導(dǎo)致焊縫在檢測(cè)之前已被磁化,同時(shí)焊縫的形狀并不完全對(duì)稱,這些因素使得電磁式差動(dòng)傳感器的應(yīng)用效果并不理想,難以實(shí)現(xiàn)焊縫的自動(dòng)跟蹤。采用攝像頭作為檢測(cè)單元實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跟蹤需要進(jìn)行圖象處理,其運(yùn)算代價(jià)較高,對(duì)控制器的運(yùn)算速度具有很高的要求,在焊縫的高速檢測(cè)中應(yīng)用還有一段距離,目前主要用于人工操作的跟蹤系統(tǒng)。這里我們?cè)O(shè)計(jì)了一種基于激光測(cè)距原理的掃描式焊縫位置傳感器,它使用激光測(cè)距傳感器作為距離敏感元件,采用一個(gè)往復(fù)掃描機(jī)構(gòu),通過掃描獲取鋼管焊縫的二維圖象,提供給工業(yè)控制計(jì)算機(jī)提取鋼管焊縫信息,用來對(duì)鋼管焊縫實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跟蹤。這種傳感器具有精度高、抗干擾、數(shù)據(jù)處理簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
(4)焊縫傳感器接口卡。焊縫位置傳感器本身也是一個(gè)伺服系統(tǒng),需要實(shí)時(shí)地對(duì)掃描機(jī)構(gòu)的運(yùn)行進(jìn)行控制,同時(shí)還要采集掃描的位置和焊縫的高度信息,以便于工控機(jī)提取焊縫的特征。為此采用單片機(jī)作為控制核心設(shè)計(jì)了從計(jì)算機(jī)系統(tǒng),通過ISA總線與工控機(jī)相連。使系統(tǒng)以一定的時(shí)序獨(dú)立工作,實(shí)現(xiàn)對(duì)掃描機(jī)構(gòu)的控制、焊縫位置信號(hào)的采集以及數(shù)據(jù)的預(yù)處理和傳輸。為了實(shí)現(xiàn)掃描速度曲線的優(yōu)化,采用零相位跟蹤方法控制掃描機(jī)構(gòu),以便獲取盡可能多的有效采樣數(shù)據(jù),對(duì)獲取的焊縫數(shù)據(jù)使用小波分析方法提取焊縫的位置。
(5)交流伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器??紤]到設(shè)備的定位精度要求較高,采用兩臺(tái)交流伺服電機(jī)作為兩個(gè)自由度的驅(qū)動(dòng)元件。焊縫位置檢測(cè)單元獲取的是焊縫的水平和垂直方向的偏差量,所以伺服電機(jī)都采用位置控制方式,電機(jī)采用光電編碼器作為反饋元件,位置伺服精度可達(dá)到5個(gè)脈沖當(dāng)量,小于機(jī)械結(jié)構(gòu)的間隙值,完全能夠滿足系統(tǒng)的跟蹤精度要求。
(6)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器用于對(duì)兩臺(tái)伺服電機(jī)的控制。其中計(jì)數(shù)器用于測(cè)量系統(tǒng)的當(dāng)前位置,提供給工控機(jī)以實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的閉環(huán),定時(shí)器用于向伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器發(fā)出指令,控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)角,實(shí)現(xiàn)位置控制。
5自動(dòng)檢測(cè)過程
本文所介紹的自動(dòng)超聲探傷系統(tǒng)工作時(shí),采用下述自動(dòng)檢測(cè)流程:
(1)運(yùn)輸小車接受鋼管,移動(dòng)到檢測(cè)初始位置;
(2)軌道上的光電傳感器檢測(cè)到鋼管前端后,給出“鋼管準(zhǔn)備好”信號(hào),停止小車的進(jìn)給,探頭系統(tǒng)和焊縫位置傳感器落到鋼管表面,焊縫位置傳感器開始掃描,旋轉(zhuǎn)鋼管尋找焊縫;
(3)焊縫初始定位后,啟動(dòng)運(yùn)輸小車,探傷儀啟動(dòng),開始自動(dòng)探傷;
(4)檢測(cè)到鋼管末端后,抬起探頭系統(tǒng),探傷儀和跟蹤機(jī)構(gòu)復(fù)位;
(5)運(yùn)輸小車將鋼管運(yùn)到分級(jí)撥管位置,卸下鋼管,繼續(xù)下一個(gè)檢測(cè)周期。
在鋼管的自動(dòng)探傷過程中,可隨時(shí)將系統(tǒng)切換為手動(dòng)方式,此時(shí),操作人員可根據(jù)顯示器上的焊縫三維綜合圖象進(jìn)行焊縫的手動(dòng)跟蹤。系統(tǒng)采用了多級(jí)保護(hù)措施,可在緊急情況下采取相應(yīng)的操作,以防止對(duì)系統(tǒng)造成損害。
6結(jié)論
焊縫的自動(dòng)無損檢測(cè)是保證鋼管質(zhì)量的一種重要手段,但實(shí)現(xiàn)起來具有一定的困難。由于采用了合理的結(jié)構(gòu)和測(cè)試技術(shù),尤其是激光測(cè)距式焊縫位置檢測(cè)單元的設(shè)計(jì)和使用,使得本文所設(shè)計(jì)的超聲自動(dòng)探傷儀具備了進(jìn)行焊縫超聲探傷所要求的跟蹤速度和精度。本系統(tǒng)的樣機(jī)已在實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,系統(tǒng)能夠滿足螺旋焊接鋼管焊縫檢測(cè)的基本要求,說明其設(shè)計(jì)思想是正確的。由于實(shí)際應(yīng)用環(huán)境比較復(fù)雜,存在各種光、電干擾以及周圍環(huán)境的機(jī)械震動(dòng),目前需要在系統(tǒng)的抗干擾性以及檢測(cè)元件的小型化方面進(jìn)行進(jìn)一步的工作,以使系統(tǒng)能夠適應(yīng)鋼管生產(chǎn)過程中的復(fù)雜環(huán)境。